天阔云不闲:中国军工破案记 外销130mm加农炮膛线脱落事故调查

转自公众号“今晚听历史”

上个月,泰国皇家陆军的一辆VT-4主战坦克,在持续进行高强度射击后发生事故,炮管爆裂,也就是通常所说的“炸膛”。泰国方面公布了一张现场照片,并表示事故原因仍在技术调查之中。泰国军方提醒外界,不要过早下结论,他们强调,军械部门将对受损坦克进行全面的技术检查。

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其实类似的情况,在中国武器出口史上并不是第一次出现。80年代,北方工业公司出口的火炮,就有过一次“前车之鉴”:1982年9月,外销中东的一批59-1式130毫米加农炮中,有30门发生事故:膛线断裂并脱落

所谓膛线断裂、脱落,是指火炮身管内部的膛线,局部或成片从炮管内壁剥离。在各国军械技术分类中,这类事故通常被视为重大武器系统故障。因为膛线不仅决定着弹丸的旋转稳定性,还是炮管承压结构的一部分。一旦膛线脱落,射击过程就可能失控,轻则弹体偏心、膛压异常,重则导致炮管鼓包,甚至直接炸膛,造成重大伤亡。

59-1式火炮是苏联M-46型130毫米加农炮的国产化型号,曾长期装备解放军炮兵。在中东地区,59式130加很受欢迎,核心原因是:射程远,最大射程超过30公里。

59-1式是国营127厂,也就是齐齐哈尔和平机械厂在59式的基础上,改进后的版本。它减轻了重量,提高了射速,降低了火线高度,增大了方向射界,曾经在1979年对越自卫反击中发挥重要作用。1980年后59-1又配属了底排弹、底凹弹和子母弹,最大射程增至38公里。

其大口径、高初速和良好的直射能力,不但可以压制敌方火炮,在解放军和苏军的作战体系中,在必要情况下,130加还被纳入反坦克作战的火力手段之中。

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在地形开阔的中东战场,射程就是硬道理。

130加可以在安全距离外压制122毫米和152毫米榴弹炮,且弹道相对平直,风偏影响较小,命中精度更高,曾大批外销给中东某军事大国。我查阅的公开资料中,隐去了这个使用中国火炮的客户国的名字,但其实并不难推断。

20世纪70年代末到80年代,中东地区只有三个国家购买过59-1式火炮:埃及、伊拉克和伊朗。埃及购买时间最早,但数量很少,他们很快就转向购买西方装备;伊朗购买时间较晚,而且规模不大,比较零散;只有伊拉克,在70年代末大批引进130加,外界估计至少200门,装备了十几个炮兵营,引进的时间节点也和事故发生的1982年对的上。所以我们可以合理推断,这个用户国就是伊拉克。

事故发生后,客户方面的态度非常强硬,派代表来兴师问罪:这么多火炮的膛线脱落,这不明白着是你们的质量问题吗?

如果被认定是中国火炮自身的质量问题,后果会很严重。这不仅涉及已经交付的火炮和弹药该如何处置,是退货、退款还是封存,而且对方还提出了高额索赔。更重要的是,中国武器在国际军贸市场上的信誉,也将受到长期影响。

对生产火炮的127厂来说,解决危机的第一步也是最重要的一步,就是把事故原因彻底查清楚

但这件事说起来容易,做起来难。

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通常,发生事故后的客户和供应商之间的关系会变得比较微妙。双方都会本能地维护自身利益,究竟是产品问题还是使用问题?很容易陷入各执一词的争论。

1982年11月,当中国军工技术人员赶赴现场进行实地勘察时,发现有14根火炮身管膛线脱落严重。当他们希望找到一些一手线索时,客户方却并不太配合,只提供了几块断裂脱落的残片样品,坚持认定这就是质量问题。

当时对我们相对有利的一点是,“130加”是一种很成熟的型号,解放军自己用了很多年,从来没有出现过类似事故!127厂对这种火炮的设计和加工工艺是很有信心的。但既然现场调查受阻,他们只能回国想办法。

当时负责调查的是127厂领导,火炮专家周燕生,他在处理这次危机时提出了一个非常明确的原则:要把所有可能的原因全部列出来,逐一排除。最后要用实验数据来验证。

按照这个原则,技术人员重点检查的是毛坯材料、冶炼、锻造、热处理等加工过程,还对加工使用的各种设备做了检查,甚至连合格证书的填写和签章流程都一一核查。工厂里正在加工的炮管也全部复查。最终结果是:一切正常,完全符合技术要求和工艺规程,找不到任何瑕疵。

为了“破案”,技术人员开始调阅几十年以来的部队使用记录和工厂出厂记录,包括火炮的出厂验收文件和射击实验数据,系统排查历史上是不是出现过类似故障。正是在这个过程中,中国军工长期坚持的,严格的档案管理制度发挥了关键作用。

在一份1972年的档案中,他们有了重大发现:一份实验记录记载了一次和这次事故高度相似的案例。

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十年前的1972年,2门152毫米加榴炮在进行出厂射击试验时,曾经发生过膛线脱落。当时的技术人员在事故发生后,撰写了详细的故障分析,认为事故原因很可能是炮膛清理不彻底,或膛内残留有异物导致。

更难得的是,档案中不仅有完整的文字记录,还保留了一块当年脱落的膛线残块实物,成了一条重大线索。这个十年前的残块,在和外方样品比对之后,人们发现两者在破坏形态上高度相似。

不过,仅靠这份记录还不足以说服客户。实验复现,才是决定性证据。为此,127厂不惜成本,设计了一整套模拟实验,模拟了包括“膛内混有异物”在内的五种可能出现的情况:

1.炮弹装填不到位

2.弹体未涂油

3.药桶防潮盖未摘除

4.炮膛内混入沙子或异物

5.炮膛除油不彻底

实验中,前四种情况均未引发膛线脱落,只剩最后一项有重大嫌疑:炮膛除油不彻底。

为了精确验证,技术人员围绕“炮膛除油不彻底”又设计了三个实验,包括完全残油、局部残油以及油脂堆积等状态。在逐一进行射击试验后,终于在炮膛内存在油脂块的实验中,成功复现了与国外事故完全一致的膛线脱落现象

至此,案情大白:127厂生产的火炮身管在工艺和制造上不存在问题,事故系客户国炮手违规操作,导致炮膛内残留油脂块所致。

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随后,中方邀请外方代表前往中国国家靶场,现场演示、复现了事故过程。

在历史资料、实验数据和现场验证等多重证据面前,外方最终完全接受了中方结论,不仅放弃索赔,还按照中方的条件,补偿了为查明这次事故原因所产生的全部成本。

咱们今天重提这个发生在四十多年前的案例,是想说明,军工事故本身是小概率事件,其调查过程往往极其复杂,线索稀少。VT-4 作为中国出口的主力高技术装备,泰国又是重要用户,从技术实力和产品成熟度来看,坦克自身存在质量问题的可能性并不高。

不过,回顾当年火炮事故的调查过程我们也能感受到,技术真相的背后,往往需要大量细致的调查工作,而即便如此,也未必能够百分之百还原全部细节。所以我们既要对自身产品有信心,也要对调查的复杂性和艰难性有充分的心理准备。

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